NMRV040減速機蝸輪軸抖動改進(jìn)方法。鋼絲廠使用的直進(jìn)式拉絲機,其作用是把金屬材質(zhì)的線材或棒材經(jīng)過拉拔處理,使線材或棒材的直徑、圓度、內(nèi)部金相結(jié)構(gòu)、表面光潔度和矯直度都達(dá)到使用者的要求。其機械傳動部分采用蝸輪蝸桿減速機。拉絲機在運行段時間后,多臺RV減速機開始出現(xiàn)故障,設(shè)備運行時響聲變大,箱體震動明顯,影響了設(shè)備整體正常運行。特別是在生產(chǎn)大規(guī)格鋼絲時,RV減速機蝸輪軸抖動加劇,設(shè)備響聲很大,嚴(yán)重時造成蝸輪蝸桿減速機中的蝸輪軸軸承損壞及蝸輪齒面嚴(yán)重磨損。下面對故障進(jìn)行分析:由于蝸輪蝸桿減速機箱體內(nèi)蝸輪軸上的兩套軸承安裝間距太短,運行時造成蝸輪軸抖動;蝸輪軸的底部沒有固定好而造成蝸輪蝸桿減速機抖動現(xiàn)象。根據(jù)現(xiàn)在故障情況,對拆下的RV減速機的蝸輪齒面磨損部位進(jìn)行磨光處理,并更換軸承,重新組裝后發(fā)現(xiàn)使用效果不佳,表明并沒有從根本上解決問題。
改進(jìn)措施:為了確保RV減速箱正常運行,根據(jù)其結(jié)構(gòu),決定重新加工蝸輪軸,并把蝸輪軸下端加長,其余尺寸不變,同時增加個軸承底座,固定到蝸輪蝸桿減速機底部。蝸輪軸材質(zhì)選用40Cr,調(diào)質(zhì)處理后HB值為250-280。根據(jù)箱體實際尺寸,新加工的蝸輪軸長度在原來軸的下部增加40mm,并把加長后的蝸輪軸和新增軸承座起與RV減速機箱體上殼體整體裝配好,以其下殼體結(jié)合面為基準(zhǔn),并將蝸輪蝸桿減速機箱體下殼體內(nèi)底面的有效安裝面加工成平面。以上蓋軸承孔中心線為基準(zhǔn),把RV伺服減速機的上殼體和蝸輪軸與下殼體整體裝配固定。蝸輪蝸桿減速機的下殼體與新增軸承座用螺栓連接,將新增軸承座固定在蝸輪蝸桿減速機的內(nèi)底面。RV減速機的軸承座采用45鋼,淬火后HRC值為40,軸承內(nèi)孔尺寸精度為0-0.02mm,內(nèi)孔表面光潔度為8。需要注意的是:由于新增軸承座用螺栓固定在RV減速機箱體的內(nèi)底面上,在安裝新增軸承座時必須對螺栓及底部加工孔等處進(jìn)行密封處理,以確保蝸輪蝸桿減速機在運行時不發(fā)生漏油。
改進(jìn)后的效果:改進(jìn)后的NMRV040減速機,在原來懸空的蝸輪軸底部增加了個支撐點,蝸輪軸的剛度大大增加,蝸輪副運行平穩(wěn),避免了抖動,軸承運行壽命大大提高,減少維修停機時間,提高了生產(chǎn)效率,同時節(jié)約大量的維修費用。http://m.panpacmedia.com.cn/Products/nmrv040jsj.html